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中國動態
2017/04/17 | 低濃度瓦斯變成了“新能源”

4月11日,山西省陽泉市陽煤集團五礦的小南莊風井處來了100多人,有國家和省市煤炭、能源、煤監等部門的管理者、知名專家,也有煤企領導或技術負責人。他們圍著風井旁的一套低濃度瓦斯蓄熱氧化井筒加熱裝置刨根問底,這是國際上第一套成功應用的此類裝置。

4月11日,山西省陽泉市陽煤集團五礦的小南莊風井處來了100多人,有國家和省市煤炭、能源、煤監等部門的管理者、知名專家,也有煤企領導或技術負責人。他們圍著風井旁的一套低濃度瓦斯蓄熱氧化井筒加熱裝置刨根問底,這是國際上第一套成功應用的此類裝置。

  

風井是煤礦生產時為井下輸送新鮮空氣的通道。工人生產時,煤層裡的瓦斯會隨煤而出,當巷道里風流中的瓦斯濃度超過5%時就有爆炸的危險。因而向井下送風降低瓦斯濃度是煤礦安全生產的重要措施。在我國北方,冬天向進風井筒快速送冷風,會把井筒凍壞,因而北方煤礦一般是在井筒附近建一座鍋爐,加熱空氣,送入井下。

  

進入2016年,陽煤五礦礦長寧斌著急了,五礦在小南莊井筒的燃煤鍋爐面臨被關停的壓力。因為國家發改委發布了《京津冀協同發展生態環境保護規劃》,城市建成區要基本淘汰10噸以下燃煤鍋爐,小南莊在此範圍之內。

  

陽煤五礦怎麼辦?

  

幸運的是,他們在與中煤科工集團重慶研究院(下稱重慶院)的合作中找到了辦法。

  

經過10餘年的創新和工業試驗,重慶院開發出了多床式蓄熱氧化裝置、低阻力移動式乏風收集系統、低濃度瓦斯輸送安全保障系統、高均勻度智能摻混系統、綜合安全監控系統、熱能分配利用系統等,形成了低濃度瓦斯蓄熱氧化成套技術與裝備,獲得授權發明專利10項,實用新型專利5項。

  

去年9月,重慶院與陽煤五礦合作,開始建造一套瓦斯蓄熱氧化井筒加熱系統。系統將抽采的5%—8%的低濃度瓦斯輸送到摻混裝置內,與空氣混合形成1.2%的混合氣體,然後將它送入蓄熱氧化裝置氧化產生高溫煙氣,再通過熱交換器將冷空氣加熱送至井下。重慶院孫東玲研究員說,這套系統供熱功率達4800千瓦,實現了每分鐘1萬立方進風量的井筒防凍及站場7000平方米的建築物供暖。一個供暖季可節約標煤3200噸,減排甲烷260萬標準立方,相當於減排二氧化碳當量3.6萬噸。

  

一般煤礦抽采的瓦斯如果含量高於10%,會用於發電、民用或工業生產,而含量如果低於10%,則會直接排到空中。重慶院董事長邵軍估算,2016年我國約有80億立方米的井下抽採瓦斯因利用困難而直接排空。

  

現在重慶院把這些含量低於10%的瓦斯利用起來,可以說開闢了低濃度瓦斯利用的新時代,也為我國煤礦抽採瓦斯實現梯級利用、瓦斯零排放、產煤不用煤提供了有效的技術支撐。四川煤炭產業集團副總工程師高正強說,這相當於又發現了一種“新能源”。

  

小南莊新建了這套裝置可以說是一舉多得:關閉了燃煤小鍋爐,一勞永逸地解決了燃煤熱風爐污染排放問題;不再燒煤,達到了節能減排的目的;變廢為寶,實現了瓦斯治理與利用的一體化發展。據重慶院測算,小南莊風井新裝置投入運行後,3年多就能收回投資。值得一提的是,由於國家有瓦斯利用的鼓勵扶持政策,五礦每年還能從國家獲得100萬元補貼。

  

對於這項技術,中國工程院院士、煤炭開採及瓦斯治理專家袁亮給予高度評價,認為這是一項世界級的成果,在低濃度瓦斯的利用上,中國已經走在了世界前列。


來源:科技日報